A、離子交換樹脂飽和
B、蒸餾進料堿度低
C、加氫反應不充分
D、重排酸肟比失調
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A、蒸餾進料質量差
B、蒸餾蒸發(fā)量太大
C、系統(tǒng)真空差
D、殘液流量過大
A、真空
B、蒸餾蒸發(fā)量
C、蒸餾進料量
D、蒸餾餾份質量
A、工廠風
B、低壓氮氣
C、蒸氣
D、熱水
A、己內酰胺倒入堿管
B、堿管保溫不好
C、堿的質量差
D、堿泵壞
A、蒸發(fā)二段停車,然后用蒸氣吹通堿管
B、調小堿泵沖程
C、不停車,切出堿泵吹通堿管
D、調大堿泵沖程
A、閃蒸下料濃度低
B、蒸餾真空差
C、蒸餾進料堿度高
D、真空噴射泵蒸氣過濾器堵
A、提高進料濃度
B、提高蒸餾真空
C、停車檢修消漏
D、控制較高的殘液流量
最新試題
蒸餾系統(tǒng)餾分質量差的處理方法有()。
用質量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以一定的比例進行混合可得100%的純硫酸。
一管道中有一個大小頭,內徑為200mm和150mm,現(xiàn)測內徑為200mm的一端流量為10m3/h,求內徑為150mm的一端的流量為()m3/h。
蒸餾停車時,熱水系統(tǒng)的蒸氣耗量將增加。
己萃粗油進料流量為10m3/h,含己70wt%,密度為1.03kg/L;殘液含己0.5%,裝置年開車8000h,假設雜質全留在殘液中,忽略殘液含苯,每年殘液含己損失己內酰胺約()噸。
造成堿管堵的原因有()。
堿管堵對蒸餾操作無影響,對蒸餾餾份質量有影響。
堿管堵后蒸餾的()將發(fā)生變化。
蒸餾系統(tǒng)餾分質量差時,應回流至蒸餾進料緩沖槽。
某離心泵銘牌的標記軸功率為2.3kW,現(xiàn)用來輸送密度為1200kg/m3的混酸,問泵的實際軸功率為()kW。