A、加大比例因子
B、減小比例因子
C、加大苯流量設定值
D、減小苯流量設定值
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A、切換閥門之前先排氣確認塔已充滿
B、離子交換進料啟雙泵避免流量波動
C、主控與現(xiàn)場緊密配合避免蒸發(fā)流量波動
D、切換閥門前檢查進出口溫度確認已充分循環(huán)
A、脫水
B、反沖洗
C、脫己
D、清洗
A、關A進料閥、關A出料閥、開B進料再開B出料閥
B、開B進料閥、開B出料閥、關A進料再關A出料閥
C、關A進料閥、開B進料閥、關A出料閥再開B出料閥
D、開B出料閥、關A出料閥、開B進料閥再關A進料閥
A、離子交換進料調節(jié)閥
B、高位槽液位調節(jié)閥
C、加氫反應釜液位調節(jié)閥
D、催化劑過濾進料緩沖槽液位調節(jié)閥
A、煙酸和環(huán)己酮肟的調節(jié)方式
B、溫度是否受控
C、負荷調整不能過猛
D、煙酸和環(huán)己酮肟流量是否能達到
A、將發(fā)煙硫酸流量設定值加大
B、將環(huán)己酮肟流量設定值加大
C、將發(fā)煙硫酸和環(huán)己酮肟流量按比例加大
D、將比例因子設大
A、將發(fā)煙硫酸流量提高0.2m3/h,然后將環(huán)己酮肟流量提高0.6m3/h
B、將環(huán)己酮肟流量提高0.3m3/h,一段時間后再將發(fā)煙硫酸流量提高0.2m3/h
C、將發(fā)煙硫酸流量提高0.2m3/h,然后將環(huán)己酮肟流量提高0.3m3/h
D、將發(fā)煙硫酸流量提高2m3/h,然后將環(huán)己酮肟流量提高3m3/h
A、前工段肟槽液位
B、重排反應溫度
C、重排混合物的酸肟比
D、發(fā)煙硫酸貯槽液位
最新試題
蒸餾系統(tǒng)餾分質量差的處理方法有()。
蒸餾系統(tǒng)壓力高的原因有()。
堿管堵塞的處理方法為()。
假設苯蒸餾進料量為10m3/h,苯蒸餾年開車時間為8000小時,己知苯的密度為0.856kg/L,若能將來自反萃塔中的苯中含己由0.1wt%降至0.02wt%,則每年可減小己內酰胺損失()。
己內酰胺成品含水量高的原因有()。
繪圖的比例沒有()。
熱水系統(tǒng)溫度低的處理有()。
蒸發(fā)真空跌會使閃蒸罐真空跌。
閃蒸系統(tǒng)壓力高的處理有()。
用質量分數(shù)為98%的硫酸與SO3為20%的煙酸以1:1的比例進行混合,98%的硫酸密度為1.826kg/L,20%煙酸密度為1.884kg/L,則所得煙酸SO3質量分數(shù)為()。